工厂技术创新工作室
郑州煤机综机设备有限公司

工厂技术创新工作室

领 衔 人:张景河
团队人数:9人
创建时间:2017年6月
所在单位:郑州煤机综机设备有限公司

已获荣誉:

2019年郑州市劳模创新工作室 2018年公司科技成果转化一等奖

[ 工作室介绍 ]

为实现企业生产设备升级改造、技术工艺创新,生产节能减排、降本增效;适应面向未来公司智能工厂的打造,自主研发、制造自动化、智能化的设备进行技术创新、技术研发的需要;为公司液压支架再制造业务提供了良好的技术工艺方案,打造一流的液压支架制造基地,公司于2017年6月成立工厂技术创新工作室,自成立以来业绩如下:

(一)2017年度主要业绩

1、2017年2月自制液压缸传感器测量仪,填补了公司一项技术空白,现已应用至再制造分厂,该仪器使用简单方便,具备防插错措施,精度高(0.001mm),应用效果良好。

2、2017年3月-11月将再制造使用的普车改造为抛光机,共改造2台,盘活设备价值7.6万元。

3、剖解绘制莫拓曼机器人外围控制图,指导板加分厂维修修复机器人伺服总源单元问题3次,节约7.71万元。

4、自研、自制的国内首台大型再制造液压支架顶铰接轴设备最大顶力400吨,解决再制造铰接轴锈死拆解难题,年可增加效益100万元。

2017年度实现企业经济效益:降本增效金额115.31万元。

(二)2018年度主要业绩

1、2018年3月-9月,自制25台数控精细焊专机焊接,通过数字化精细控制、高性能脉冲低温低压焊接电源以及热丝电源的有机结合,油缸活塞杆实现单边熔覆增材1.5mm,平整度0.30mm;绝对的无飞溅焊接、

污染小,是替代电镀的有效手段之一,自2018年12月份陆续投入使用以来,目前已完成131753.72平方分米外敷焊产量,并向国家申请编号为201811640937X,名称为“缸体外数控精细冷敷焊专机”的国家发明专利。

2、2018年9-11月完成数控精细焊设备并投入使用1台数控精细焊(导向套)专机、1台数控精细焊(止口)专机、1台数控精细焊(小孔径内焊)专机并投入使用。

3、2018年自制再制造铰接孔熔覆增材专机4组,解决铰接孔人工焊接增材效率低、质量差等问题,提升内孔熔覆增材效率35%以上。

4、获得公司科技成果转化一等奖1项(当年最高奖励),优秀奖2项。

2018年实现经济效益:购买单头数控精细焊专机价格为26.9万,自制单头冷敷焊专机成本9.1万,单台节约投资17.8万,共计自制28台,合计节约投资498.4万元。

(三)2019年至今主要业绩

1、2019年3-5月自制1台内孔焊专机样机,样机焊接长度达2.2米,10月增加自制内孔焊专机4台。

2、2019年3-5月1台自制窄间隙专机样机,2019年11月完成窄间隙专机批量单头3台、双头1台并成投入使用。

3、2019年4-6月自制旋转类小件自动焊。

4、2019年6月完成数控精细焊(导向套)专机3台并投入使用,2020年完成10台数控精细焊(导向套)专机。

5、2019年获得公司级科技成果转化奖励三等奖1项,优秀奖4项。

6、2019年申请名称为“一种小孔径内孔精细冷敷焊枪”的国家发明专利。

7、自主研发、制造的RGV物料转运小车,2019年11月现已组装7台,已应用于油缸各生产线。

8、自主设计、制造的液压支架顶掩组装线,2019年12组装完成,截至2020年6月经多次调试整改,顶梁、掩护梁自动线现已应用。

9、2020自主设计、制造了200Kg级的AGV物料小车,现正与顶梁组装线配套调试中。

10、2020年申请名称为“深孔数控精细冷敷焊接设备”的国家发明专利。

截止目前达到经济效益:内孔焊专机购置价20万,自制价14.05万,单台节约5.95万,5台共计节约29.75万元;自制数控精细焊(导向套)专机13台,共计节约231.4万元;旋转类小件自动焊专机购置报价22万,自制8.88万元,单台节约13.12万元;窄间隙专机单头购置价76万元,自制价27.5万,单台节约,48.5万,4台共计节约194万元;窄间隙专机双头购置价132万元,自制双头价46.5万,单台节约85.5万;RGV物料小车购置价3万元,自制价0.8万元,7台共节约15.4万元;顶梁组装整套购置价500万元以上,自制价格约150万元,整体组装线节约350万元。

2019年至今共计降本增效本919.17万元。

2017年至今,工厂技术创新工作室为企业累计降本增效约2500万元,取得明显的社会效益和经济效益。