单位:陕钢集团龙钢公司炼铁厂
陕钢集团龙钢公司炼铁厂3#高炉炉容1800m3,2010年1月建成投运,配套三座改进顶燃式热风炉,于2015年10月3#热风炉出现炉基漏风,3#热风炉送风期间高炉送风压力下降20-25KPa,对高炉生产影响十分严重;因热风炉建设期间为了保证炉基承台与底板结合密实,炉基底板设置若干灌浆孔,炉基底板上承载炉箅子支柱,
① 热风炉炉基漏风点进行第1次灌浆;
② 承台所开沟槽必须完全露出钢筋,使钢筋在耐热混凝土沟槽上悬空;
③ 堵漏环板安装,下部与沟槽上悬空的钢筋焊接牢固,并于炉基地脚螺栓底座加固形成一体。
④ 浇筑环型沟槽材料必须具有与钢铁、混凝土良好的结合能力,并具有400℃以上的耐温能力。
⑤ 环形沟槽浇筑完成凝固,具有70%强度后开始浇筑耐热混凝土。
⑥ 耐热混凝土浇筑完成,封顶板必须留有排气孔和压浆孔,方便耐热混凝土水汽及时排出,并进行二次灌浆密实。
陕钢集团龙钢公司3#高炉3#热风炉炉基漏风,按照本技术创新方案进行治理,取得了十分明显的效果,达到了不拆热风炉大修完全治理炉基漏风的目标,经过治理的热风炉,达到和正常热风炉运行指标,相比其他热风炉送风参数没有区别.产生的经济社会效益分析如下: