单位:陕西龙门钢铁有限责任公司
现轧钢厂棒材的取样、样品检测及数据反馈工作均由人工完成,冷床区域存在环境温度高、作业环境恶劣、人员作业安全隐患大等特点,同时人工取样因人员操作水平的差异对数据的真实性、准确性、时效性都有较大影响,当发现问题后,仍旧依赖人工才能反馈到轧钢生产区进行相应调整。不能满足目前生产节奏,这一现状也是造成批量钢材质量事故的重要原因原因之一。
通过取样机器人代替人工操作参与,自动对样品的定长切制及称重,称重后并自动反馈到轧钢处,以便轧钢工根据反馈数据做到及时、准确的调整。
技术经济效益分析(含经济效益、社会效益)
1)改造后每班减少岗位人员2人,按照人均5000元/月计算,四班三轮转,年可节约2*5000*12=120000元。同时降低因人员取样信息反馈不及时而产生的烂钢、废钢等情况;
2)改造后自动取样系统可以达到实施检测、实时反馈,降低了棒材的质量缺陷钢材比例,能够有效的提高棒材成材率;
3)降低了岗位人员劳动强度,提高岗位安全系数。