单位:紫金铜业有限公司
当下冶炼项目主要依靠高温脱销技术解决氮氧化物,运营成本高、存在不稳定的情况,随着当下国家环保管控愈发严格的背景下,源头解决氮氧化物工艺研究显得尤为重要。为积极配合国家节能降耗要求,实现清洁生产,同时为降低脱销成本,公司组织技术力量攻关此项目。
卡尔多炉烟气氮氧化物为氮气在高温下氧化生成。通过降低冶炼温度使氮氧化物减少生成。主要措施为:降低柴油燃烧时的氧气配入量(氧油比),由外方提供的参数2.4降低到1.6~2.0,具体根据炉内实际温度进行调节。该项最主要的特点为无需对设备进行调整、无需增加新的投入,针对不同作业所需温度不同的特点,通过控制氧油实现对各作业温度的严格控制,实现热效率的最大化,在源头上减少了氮氧化物的生产,从而解决脱销成本高的问题。
大大降低氮氧化物的生成,熔炼阶段预计氮氧化物可由最高值的800mg/Nm3降低至300mg/Nm3;吹炼阶段由最高的2000mg/Nm3降低至1200mg/Nm3,综合降幅超过35%。大大降低了环保超标的风险。脱硝药剂预计可由每炉次800kg降低至600kg,按每月16炉次计,外加出合金精炼阶段,合计年节约成本超100万元。吹炼前期熔炼喷枪间歇性插入还能够节约柴油消耗。预计柴油节约80L,单价按6L/元计,年节约柴油费用9万元。