2021年全国机械冶金建材行业“互助保障杯”职工技术创新成果展示

入窑斗提升机头轮改造

单位:驻马店市豫龙同力水泥有限公司

一烧车间入窑斗提原厂家是进口德国奥蒙德公司的产品,型号BW-G800/360。自2005年投产运行以来,头轮两端轴承经常损坏,胶带跑偏,震动加大,同时引起减速机齿轮损坏、液偶损坏。经分析应该是头轮轴偏细、轴承偏小,负荷大时轴挠曲变形,轴承加速磨损造成事故停机。每年更换头轮轴承有4套,液偶更换2台,减速机齿轮调整、油封更换1-2次,由于所在位置较高(110米),维修工作量极大,高空作业存在安全隐患,使用的进口轴承SKF 23040CAK/W33,弗兰德液偶YOX500,密封为原厂密封,价格较高,产生的维修费用很高,每年更换轴承、油封、液偶(包含维修费和备件费)的费用需要10万元,05年-18年总计维修费用达到130万元,其中还不包含影响生产造成的损失。为了解决这一难题,我们多方寻求解决方案。

创新点1、减少了维修次数、减少工人劳动强度2、节约了维修费用。3、避免了紧急停机事故的发生和生产成本的增加。

技改后正常运行至今,提升机运行稳定,运行后测量减速机振动值保持在1.1-1.5范围内,大修时检查轴承、减速机齿轮、液偶都很正常。按照以往维修情况,每年节约10万元维修费,避免紧急停机影响生产损失13.3万元。