单位:洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司生产制造部中央控制室
电子玻璃对于表面要求很高,客户的要求是零缺陷。原因是由于在原片后续的加工中,任何一个微小的缺陷,都会导致ITO导电镆玻璃产生废品,加工良率降低,成本上升。自2019年龙海玻璃投产以来,板下锡斑、硌伤、小炸口问题一直没有得到解决,锡斑、硌伤、小炸口等微细缺陷时好时坏,严重影响产品质量,制约龙海玻璃高质量发展。
创新点:(1)制定合适的锡槽进、出口温度,并优化锡槽本体、过渡辊台温度场,减少热工设备的纵、横向温差。(2)摸索出辊台环节通入的气体介质合理用量及分配形式,保证玻璃板上保护膜的均匀性、稳定性。(3)通过改进挡帘结构形式、辊子密封块、以及保护气体导流来控制合理的前、中、后槽内压力,并微调找到合适辊台爬坡曲线。
本项目的实施,有效减轻板下锡斑、硌伤、小炸口等微细缺陷,使得A级品率由2020年2月份的41.97%逐步提升到8月份69.43%后,至今每月质量稳定在70%左右,满足了下游客户使用要求,促进了龙海玻璃的高质量发展。经测算每月增效为(按每月质量平均70%计算):(859000m2-502299m2)×1.5元(玻璃A、B级间差价)/m2=53.505万元。仅从2020年8月至2021年5月共增效535.05万元。