单位:河钢集团
项目是由河钢集团自主创新研发,主要应用于转炉炼钢领域。
经济效益是企业懒以生存的根本,降本降耗是唯一的解决途径,炼钢的关键成本在于转炉工序,降本先降渣料,传统的造渣冶炼,白灰消耗较高,2017年白灰消耗达到了37Kg/t,究其原因主要有三点:一是冶炼过程温度高,冷却剂加入的多;二是由于氧化铁皮等加入过多吹炼喷溅多,大多数是加入白灰等抑制喷溅;三是由于白灰等造渣料自身含粉率高,利用率低,为保证终点合适的成分(比如P含量要求)造成渣料加入偏高。这些都会造成炼钢成本居高不下,企业经济效益收益低,甚至还会出现亏损,对企业造成不好的影响,所以传统的造渣技术已经不满足降本的要求,寻求新的廉价造渣材料是降低炼钢成本的关键之一,本项目经不断摸索,以石灰石作为造渣材料,理论联系实践分析了它的可行性与实用性,取得了较大的经济效益。
项目的主要创新点包括:1)通过理论分析,确定了石灰石造渣的可行性。2)通过石灰石与其他冷料的对比,确定了石灰石作为冷却剂的可行性与经济性。3)通过对石灰石的化学反应分析,开发了石灰石造渣技术,降低了白灰消耗,同时也降低氧化铁皮球等其他冷料的消耗,实现了降本效果;开发了石灰石造渣枪位控制技术,通过CO浓度曲线变化趋势,并结合实际,解决了石灰石造渣的过程控制难题,优化了冶炼工艺。
项目自2020年 1月投产上线以来产生显著效果。通过推广石灰石造渣技术,邯钢一炼钢厂转炉白灰消耗从37kg/t降低至28kg/t,渣量由113Kg/t降低至100Kg/t,渣中全铁由18.6%降至17.5%,有效降低了炼钢成本,满足了生产工艺的需要,极大的提高了邯钢产品市场竞争力,有利于公司节能降耗的稳步发展,促进公司可持续发展。