2021年全国机械冶金建材行业“互助保障杯”职工技术创新成果展示

冷金属过渡焊应用于白车身门盖解决微量变形问题

单位:一汽-大众汽车有限公司刘战楠职工创新工作室

在轿车生产领域,白车身制造过程中,偶发的车门和前后盖电泳烘干后的微量变型(1mm左右)是白车身制造中面临的常见问题,该问题直接影响产品质量和外观品质,必须通过返修实现,由于缺陷不稳定性,只能通过专业技工进行返修,缺陷验证的还需要报废,进一步增加了生产成本,例如一汽-大众成都工厂速腾后盖从焊装总成到油漆电泳烘干,由于内外板之间的胶没有固化,在转运中容易窜动,且在电泳烘干过程易发生微变形,后盖变形导致了大量的匹配问题单班次返修51台后盖变形车,后盖自SOP就存在电泳变形问题,变形量0.8-2.6mm,后盖变形造成大量的匹配问题, ZP8 Audit单车扣20分(单车0.03 B,0.53 C1).单月报废变形后盖17.3个,单班次增加返修人员7名。

 通过对先进的CMT Braze+ 技术的掌握,决心舍弃常用的压合折边后加固技术(固化加热、烘干炉、单边电阻焊),并在后盖折边后加固内外板连接成功应用。解决了后盖电泳后微变形问题。CMT Braze+是冷金属过渡焊接技术工艺,使用氩气作为保护气体,焊接过程中送丝运动与熔滴过渡过程进行数字化协调,保证熔滴准确形成,并保证焊接可靠,从而确保焊接后内外板连接正常,不存在窜动的可能。低热量输入状态:在熔滴过渡时,电源将电流降至非常低,几乎为零,热输入量也几乎为零,从而保证不会造成外板零件热变形。

该项目的成功应用,节约投资数目大,节约施工工期时间长,经济效益大,是公司节约成本的典型成功案例。主要技术经济指标有:节省投资181万,缩短项目周期2个月,单班节省返修人员7名(三班共21),节省不合格品报废金额14.7万/年。